在卷扬机上的应用
高炉炼铁生产中,上料系统是设备的重要组成部分,其可靠性直接影响到生产效率及经济效益。

原控制系统存在很多问题:
1)电机转子串电阻调速属能耗转差调速。能耗大,调速范围小,平滑性差,低速机械特性软,并且转速越低,机械特性越软,消耗在电阻中能量比例越大,极不经济,电网电压的高低对速度影响很大。
2)接触器互锁控制系统在频繁切换情况下,冲击电流大,接触器触头易烧损,转子所串电阻易烧损;对减速机、连轴器、钢丝绳的机械冲击大,使用寿命短。
3)系统抱闸是在运行状态下进行的,对制动器损害很大,闸皮磨损严重。
4) 料车上料品种不一样,停车减速不平稳,减速时间不易控制,加上卷扬机钢丝绳松紧程度不一致,有时出现料车“挂顶”事故,严重影响了生产。
经郁树电气YS-550系列变频改造后,效果非常明显∶
1)系统采用多段速度控制,启动冲击小,可以缓启缓停,减少了电机启动时对变速齿轮的冲击,卷扬机的启动、制动、加速、减速等过程更加平稳快速,减少负载的波动;操作灵活易掌握。
2)变频调速系统具有完善的安全保护功能。如欠压、过压、过转矩、过电流保护等,使整个电控系统的可靠性、安全性得到保证。由于系统为零速制动,制动器无相对转动摩擦,所以使用寿命理论上为无穷大,实际上至少延长十几倍。
3)由于电动机启动电流限制得较小,频繁启动和停止时电动机热耗减少、寿命延长;液压制动器和手动制动器在低速时操作,其减少闸皮的磨损延长使用寿命,保养时间和费用都得以减少。卷扬机钢丝绳的使用寿命也明显延长。
4) 停车位置准确,重车、空车停车位置基本—致。
5)变频调速系统对原调速系统的改造,为了确保安全可靠,让变频调速系统与原调速系统并存,互为备用,随时可以切换。同时为了让操作者不改变操作习惯,工、变频系统都用原操作机构操作。
6)由于去掉了外接启动电阻,因而提高了系统的用电效率,经测算节电率达25%以上。
